中國電力網訊 近日,大唐石門發電公司利用機組檢修開展2號爐低氮燃燒器改造,經修后開機以來,此次改造不僅成效顯著,更為企業節約改造資金超百萬。
長期以來,該公司2號機組爐膛出口氮氧化物居高不下,氮氧化物甚至與飛灰含碳形成了“蹺蹺板”效應,此起彼伏。2021年機組小修前,2號機組液氨單耗一度達到了72噸每億千瓦時,氨逃逸情況明顯,嚴重制約了機組長周期的安全環保經濟運行,該公司2號機組燃燒器優化改造迫在眉睫,時不我待。
針對2號爐燃燒器的情況,各低氮燃燒器廠家均不愿在現有基礎上進行改造,甚至表示燃燒器不進行整體改造,無法實現氮氧化物≤450mg/m3的目標,而燃燒器整體改造目前的行情是每臺爐至少需要500萬元。
面對困難,鍋爐專業不等不靠,組織技術骨干力量進行疑難問題攻關,通過一次次翻閱燃燒器圖紙,一次次到現場核實,把氮氧化物生成原理的理論知識與燃燒器圖紙、現場生硬的鋼鐵叢林結合起來,最終通過討論后完善了2號爐低氮燃燒器優化改造方案。經過各方努力,改造方案在今年2號機組B修中得以實施。
2號機組修后開機以來,2號機組爐膛出口氮氧化物顯著下降,完全符合改造預期,甚至機組深調時兩套制粉系統運行都可以控制氮氧化物在450 mg/m3左右。據統計,當前2號機組液氨單耗已降至60噸/億千瓦時以下。更難能可貴的是,低氮燃燒器優化降低了火焰中心的溫度,卻未破壞燃燒的穩定性,甚至還強化了燃燒穩定性,爐膛負壓、主汽壓力、鍋爐煙氧等參數穩定性也超出了預期,為機組深度調峰打下了堅實的基礎。
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