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    GIS密封圈現場制作裝置讓檢修作業更高效

    國家電網報發布時間:2021-11-08 08:45:52  作者:本報記者 張治林 通訊員 蘇娜 王云鵬

      10月28日10時,山東濟南供電公司檢修人員在220千伏義和莊變電站開展110千伏設備技改工程時,發現氣體絕緣全封閉組合電器(GIS)設備區110千伏Ⅰ母線MK5氣室發生漏氣現象。經檢測,是該氣室與相鄰左側氣室對接處的密封圈存在制作缺陷導致。3名檢修人員使用該公司自主研發的GIS密封圈現場制作裝置,不到半天就完成了密封圈更換。這項工作以前需要6個人2天才能完成。

      “以前更換GIS密封圈時,需要先拆除相鄰的設備,為密封圈所在的氣室對接處騰出足夠大的空間,便于拆除GIS內部導體,然后才能套裝上新的密封圈。這一過程需要停電2天以上。如果是在母線對接處更換,有時還需要將相鄰的四五條線路停電1周,用吊車、倒鏈拆裝相鄰設備,工作效率較低,還存在一定的安全隱患?!睗瞎╇姽咀冸姍z修二班班長史鵬飛說。

      能否簡化工序,在不拆除相鄰設備的情況下更換密封圈?2020年1月份,濟南供電公司變電檢修二班10名員工帶著這個問題開始創新裝置的研發。他們查閱資料、走訪密封圈生產廠家,經過近10個月的設計制作和20多次現場測試,于2020年10月份研發出了GIS密封圈現場制作裝置。

      該裝置具備加熱、加壓、控制和固定功能,能夠精準滿足GIS密封圈制作的溫度、壓力等工藝要求。應用該裝置后,檢修人員更換GIS密封圈時不需要拆除相鄰設備和內部導體,而是通過壓縮GIS本身的伸縮節,使氣室對接處出現一個合適的操作空間,將半硫化橡膠條套在內部導體上,現場加熱、加壓,使半硫化橡膠條接口處硫化粘接,就能完成新密封圈的現場制作和安裝。

      “這個現場制作GIS密封圈的裝置避免了大量拆裝設備,使GIS密封圈更換時間至少縮短一半,也避免了吊車、動火作業,作業風險等級從一級降到了三級?!睗瞎╇姽咀冸姍z修中心員工莊振福說。

      一般來說,不同廠家、不同型號的GIS密封圈長度不同,密封圈生產廠家在制作過程中通常需要逐一定制模具。而GIS密封圈現場制作裝置只需要制作一個矩形模具,就可以滿足不同長度密封圈的硫化粘接需求,適用性更強。

      2020年10月份,GIS密封圈現場制作裝置在濟南供電公司220千伏安康變電站GIS漏氣消缺現場首次投入使用。同年11月份,該裝置的研究成果獲得國網山東省電力公司質量管理成果二等獎。今年7月份,該成果獲得2021年山東省電力企業協會電力創新獎二等獎。

      截至目前,該裝置已在濟南供電公司6個區(縣)供電公司變電檢修現場應用,累計更換GIS密封圈6次,減少停電時間120小時,減少作業人員80人次,減少吊裝、動火作業10次,累計減少經濟損失70余萬元。

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